摘要:某廠#2鍋爐脫硝入口NOx濃度較高,隨著NOx排放標(biāo)準(zhǔn)由100mg/m3降至50mg/m3,液氨消耗量居高不下,一方面運行成本增加,另一方面,大量噴氨造成了局部液氨逃逸增加,危害了鍋爐尾部空預(yù)器、低溫省煤器、電除塵的安全運行。鑒于此,分析了影響液氨消耗的各種因素,并采取相應(yīng)措施,從而盡可能降低各種不利因素帶來的影響,力求使脫硝液氨消耗最小化。
引言
某廠兩臺鍋爐是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的型號為HG-1962/25.4-YM3的超臨界直流鍋爐。鍋爐為一次再熱、單爐膛、尾部雙煙道、固態(tài)排渣、對沖燃燒、旋流燃燒器、Π型鍋爐。煙氣脫硝采取低氮燃燒+選擇性催化還原法(SCR)工藝,脫硝系統(tǒng)采取高塵布置。鍋爐投產(chǎn)后脫硝入口NOx濃度較高,造成液氨消耗量居高不下,一方面運行成本增加,另一方面,大量噴氨造成局部液氨逃逸增加,危害鍋爐尾部空預(yù)器、低溫省煤器、電除塵的安全運行。本文通過分析影響液氨消耗的各種因素,采取相應(yīng)的措施,盡可能降低各種不利因素帶來的影響,力求使脫硝液氨消耗最小化,并確保鍋爐安全運行。
1鍋爐存在的實際問題
#2鍋爐NOx排放濃度偏高,鍋爐原煙氣中NOx達到500mg/m3以上,對鍋爐的環(huán)保運行造成了很大壓力;#2機組脫硝裝置出口與煙囪入口NOx濃度偏差較大;實行超低排放標(biāo)準(zhǔn)后,液氨消耗量同比增加了17.7%。
2原因分析
影響液氨消耗量的主要原因包括以下幾個方面:
(1)人的因素,包括:操作不重視、操作技能不夠、節(jié)約意識差、缺陷發(fā)現(xiàn)不及時、缺陷未及時消除等。
(2)機械因素,包括:系統(tǒng)設(shè)計不合理、氨逃逸表不準(zhǔn)、NOx表計指示不準(zhǔn)、閥門內(nèi)漏、管道閥門破損外漏、流量計不準(zhǔn)等。
(3)環(huán)境因素,包括:運行過程中催化劑自然積灰、催化劑活性衰減、機組負荷、入廠煤煤質(zhì)、機組檢修質(zhì)量等。
(4)物料因素,包括:催化劑運行中損壞堵灰、催化劑質(zhì)量差、催化劑失效、液氨品質(zhì)差等。
3采取的措施
本文通過分析主要浪費源頭,尋找可以立即整改和可以在機組運行中調(diào)整的浪費點,確定了6個主要影響因素,并針對主要原因采取了相應(yīng)的技術(shù)措施。
3.1節(jié)約意識不夠,調(diào)整不夠及時
原因分析:NOx排放濃度控制,是根據(jù)鍋爐負荷、脫硝進出口NOx濃度、總出口NOx濃度、噴氨量、氨逃逸量等多項指標(biāo)進行噴氨調(diào)節(jié),并調(diào)節(jié)鍋爐二次風(fēng)、燃盡風(fēng)門開度降低NOx生成量,達到減少噴氨量的目的,如果沒有嚴(yán)格執(zhí)行就會造成液氨消耗量的增加。由于值班人員節(jié)能意識較差,調(diào)節(jié)噴氨量時沒有主動性,導(dǎo)致總出口NOx排放濃度經(jīng)常在20mg/m3左右,氨逃逸量經(jīng)常達到10ppm以上。
采取措施:將噴氨量、氨逃逸量列入小指標(biāo)競賽項目,提高運行人員主動調(diào)節(jié)的積極性。一方面減少液氨的消耗,另一方面減少氨逃逸量,保障鍋爐尾部設(shè)備的安全運行。
3.2未定期進行系統(tǒng)燃燒調(diào)整來減少氮氧化物生成量
原因分析:由于未合理規(guī)劃燃燒調(diào)整項目,#2鍋爐已有兩年多時間未進行針對NOx的綜合燃燒調(diào)整試驗。運行中燃燒器存在風(fēng)門拉桿跑位的情況,會導(dǎo)致燃燒器一、二次風(fēng)量比例及內(nèi)、外旋流強度發(fā)生一定程度的變化,從而影響NOx的生成量,導(dǎo)致液氨消耗增加。
采取措施:定期通過系統(tǒng)性的運行方式的調(diào)整,最大程度降低鍋爐原煙氣中NOx含量,并總結(jié)出一整套控制NOx含量的運行控制優(yōu)化策略,為鍋爐日常運行操作調(diào)整提供科學(xué)依據(jù)。
3.3脫硝噴氨均勻性差
原因分析:由于入口NOx濃度分布不均,在相同的噴氨條件下,造成局部出口NOx濃度偏高、局部氨逃逸量偏大,液氨消耗量增加。為使排放指標(biāo)合格,只能加大噴氨量,造成氨逃逸嚴(yán)重偏高,不但導(dǎo)致了液氨浪費,還威脅到空預(yù)器及尾部煙道的安全運行。
采取措施:定期進行噴氨均勻性優(yōu)化調(diào)整試驗,確保SCR裝置運行一段時間后能較安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行,避免反應(yīng)器出口截面局部區(qū)域出現(xiàn)氨逃逸濃度超標(biāo),并為SCR運行提供技術(shù)數(shù)據(jù)。
3.4運行管理措施落實不到位
原因分析:未及時調(diào)整運行方式,制粉系統(tǒng)運行方式安排、配煤摻燒、配風(fēng)方式選擇均存在不足。
采取措施:選擇合適的配風(fēng)方式,控制NOx生成;合理安排制粉系統(tǒng)運行方式,將風(fēng)煤比大的煤種安排靠上層運行;進行配煤摻燒,優(yōu)化入爐煤煤質(zhì),提高入爐煤的干燥無灰基百分比;增加參數(shù)報警設(shè)置,提前預(yù)控;合理進行機組負荷分配,優(yōu)先安排低氮燃燒效果差的鍋爐降負荷。
3.5噴氨調(diào)節(jié)閥調(diào)整不夠精確,未能實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)
原因分析:由于氨區(qū)的液氨汽化器進口氣動閥屬于開關(guān)式閥門,造成實際管路中的供氨壓力在0.3~0.45波動,進而影響機組供氨流量同步波動,使脫硝出口值在機組負荷、風(fēng)量未明顯變化的情況下呈現(xiàn)波動趨勢;煙囪脫硝出口濃度(送環(huán)保局)與鍋爐脫硝裝置出口NOx濃度有一定偏差;由于CEMS裝置設(shè)有反吹掃系統(tǒng),使得脫硝進出口濃度在反吹掃期間大幅變動。
采取措施:將氨區(qū)開關(guān)式氣動門改為連續(xù)型調(diào)門,可減少脫硝系統(tǒng)由于供氨壓力波動帶來的擾動;進一步提高SCR裝置出口NOx濃度分布均勻性,降低局部過高的氨逃逸濃度;提高SCR出口NOx濃度在線測量值的代表性;通過試驗,采取有效的控制策略,實現(xiàn)噴氨調(diào)節(jié)自動化。
3.6系統(tǒng)設(shè)計不夠合理
原因分析:由于系統(tǒng)設(shè)計不夠合理,導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)入口煙氣流場不均,引起脫硝入口煙氣溫度偏差大、局部NOx濃度嚴(yán)重偏高、兩側(cè)出口NOx濃度偏差大、兩側(cè)噴氨流量不一致等一系列問題。
采取措施:頂部采用斜頂結(jié)構(gòu),持續(xù)優(yōu)化煙氣流場;增加噴氨管路,由18分支改為72分支,提高噴氨均勻性;噴氨管路噴嘴過于簡單,需進行優(yōu)化改造,進一步提高噴氨的均勻性;增加脫硝前強聲波吹灰器,優(yōu)化吹灰頻率,減少催化劑積灰。
4結(jié)語
影響脫硝液氨消耗的因素有很多,除了設(shè)計原因、環(huán)境因素運行中較難克服外,其余影響因素可以在運行中加以控制。但對沖燃燒的鍋爐往往存在燃燒器區(qū)域側(cè)墻水冷壁高溫腐蝕的情況,若一味地強調(diào)降低NOx,將會造成水冷壁高溫腐蝕。因此,需要結(jié)合防高溫腐蝕、降低NOx、降低制粉電耗等進行綜和治理,通過一系列的冷態(tài)、熱態(tài)調(diào)整實驗來達到最佳經(jīng)濟效果。